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1000MW机组制粉系统密封风机状态诊断 |
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1000MW机组制粉系统密封风机状态诊断 赵训海 尹民权 (山东邹县发电厂,山东邹城,273522)
摘要:针对邹县发电厂Ⅳ期工程100OMW超超临界燃煤锅炉,制粉系统密封风机投产以来正常运行中发生的题目。结合与参照三期60OMW机组锅炉制粉系统结构及运行情况,以及兄弟电厂的经验,提出并论证了停用密封风机的必要性。从而达到节约厂用电的目的。 关键词: 磨煤机封风机'>磨煤机封风机 存在的题目'>存在的题目 停用密封风机节电探讨'>停用密封风机节电探讨 1.概述 华电国际山东邹县发电厂Ⅳ期工程2×100OMW超超临界燃煤凝汽式汽轮发电机组,是国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组。Ⅳ期工程3030t/h锅炉是东方锅炉(团体)股份有限公司与日本巴布科克-日立公司及东方-日立锅炉有限公司合作设计、联合制造。锅炉为高效超超临界压力变压运行直流炉,采用一次再热、平衡透风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。设计锅炉效率BRL工况下93.8%,排烟温度TRL工况下121.2℃。设计发电煤耗272.9g/kw.h,比全国火电机组均匀水平低近70 g/kw.h,每台机组一年可节约标准煤99万吨。锅炉配套安装6台BBD4360型双进双出钢球式磨煤机(简称双式球磨机),选用一次风机正压直吹式制粉系统。制粉系统运行所需要的一次风由本炉的两台2200KW的一次风机提供,两台一次风机正常运行采用并联方式。每台一次风机出口分两路,其中的一路经回转式空气预器加热后汇进炉前制粉系统热风母管;另一路则不经空气预器加热直接汇进炉前制粉系统冷风母管,密封风机进口即从此风道上引出(见图1)。 每台锅炉的六套制粉系统还专门设计有公用密封风系统,用以增压的密封风机安装在锅炉房零米,密封风机设计规范见附表1,作用是提升冷一次风的压力,两台密封风机(一运一备)。密封风母管风压正常运行值14Kpa以上,当风压降到12Kpa时发出“密封风压力低”报警同时联锁启动备用风机。 附表1 密封风机设计参数
风机型式: |
离心式 |
风机台数 |
2台 |
风机出力(m3/h) |
55000 |
风机全压(pa) |
6000 |
风机转速(r/min) |
1470 |
最高抽气温度 |
60℃ |
电机电压(V) |
380 |
电机转速(r/min) |
1490 |
额定电流(A) |
289 |
功率(kW) |
160 |
风机生产厂家 |
中国沈阳高科电力设备有限公司 |
2.制粉系统密封风及吹扫风系统 两台100%容量的离心式密封风机出口共用一条密封风母管,也就组成了密封风系统,以免在锅炉负荷变化时,制粉系统密封风源压力受到一次风压力波动的影响,六台磨煤机所需的密封风皆取自密封风母管。密封风机进口的风由炉前制粉系统冷风母管道提供的常温风,经过密封风机增压至出口压力为14kPa后送进炉前密封风母管。设计各磨煤机密封风系统包括1)空心轴密封盒,2)螺旋输送装置(绞龙)轴承,3)插板式煤粉关断阀,4)原煤给煤机等4套系统。 2.1磨煤机空心轴密封盒密封风系统; 由于制粉系统采用正压(制粉系统内部的风压大于大气压)的工作方式,因此在磨煤机空心轴的固定件和旋转件之间有一个特殊的连接件,以防煤粉泄漏到外界空气中。连接件是一个粘在光滑部件上,由合成材料制成的法兰盘,由此组成一个腔室,即称为密封盒。用密封风提供相反的压力,以防止煤粉泄漏到外面。因此,双式球磨机空心轴密封风系统的作用,是为磨煤机罐体消息间隙提供高于磨煤机罐体内部一次风压力的密封风,防止消息间隙漏粉污染工作环境及润滑油。从密封风母管引出密封风(见图1),供给每台磨煤机所需的密封用风,密封风压力高于磨煤机罐体内部压力4KPa。每台磨煤机空心轴所需的密封风量为4375 m3/h。
附图1 磨煤机密封风系统简图 2.2磨煤机螺旋输送装置(绞龙)轴承密封风系统; 空心轴(亦称耳轴)是磨煤机筒体、钢球衬瓦等本体部件重量的主要承载部件,空心轴及绞龙等部件又是磨煤机进口一次风、出口排粉、进口落煤的关键部件。空心轴与磨煤机本体采用焊接的方式连接成为一个整体,绞龙内部的中心圆管是通过磨煤机筒体端盖上的辐条与筒体之间连接的,同时筒体也通过辐条将转动力矩传递给绞龙中空圆管使其与筒体以同样的角速度转动;绞龙中空圆管的另一端通过一个短轴与中空圆管端部支撑轴承支撑,支撑轴承安装在机座的一次风构件上。为了确保轴承处密封效果在安装之前必须把轴承部位用的毛毡密封圈浸进油中, 温度保持在80℃±10℃,浸透后才能复装。为了提升密封效果,还专门在绞龙的轴承部位引进密封风,保证良好的密封确保煤粉不泄漏。螺旋输送装置(绞龙)轴承的密封风风量为410 m3/h。 2.3磨煤机分离器插板式闸门密封风系统; 四期的每台煤粉分离器出口装有四根一次风(易称PC)管,分别往往同一层的四个燃烧器。在分离器出口风粉混合物至燃烧器的一次风通道(根部)安装有气动煤粉隔离插板式闸门,称为PC闸(三期称BSOD)。由于插板式煤粉隔离闸门结构不同,固然能严密隔离系统但消息结合部位轻易漏粉,所以在每只插板式煤粉隔离闸门两侧设计有密封风系统。插板式煤粉隔离闸门封闭时风量450 m3/h,打开时风量46 m3/h。由于在机组基建施工中,为了抢工期,#7炉整个工程建设比计划工期(32个月)提前9.4个月。#8炉整个工程建设工期为29个月20天,比合同工期提前了8个月。施工单位采取了往功能安装法,没有安装密封风系统。因此当运行一段时间后,填料老化,闸门的消息结合部就发生漏粉现象,每当启停磨煤机后,煤粉喷溅,漏出的煤粉污染设备及零米地面,天天早上一进车间用湿帘,地面上可以看见一层煤粉,为了消除漏粉,都要进行临时堵漏措施。 2.4给煤机密封风系统; 为防止磨煤机中的热风倒流进给煤机中,所以给煤机设置有以冷一次风为密封介质的密封风系统。磨煤机内的热风进进给煤机的害处有以下三点:风的高温加速给煤皮带橡胶老化;风的高温易造成给煤机内的原煤自燃着火;磨煤机内的热风的流失造成制粉系统效率下降。因此,在给煤机机壳进煤口的下方,设有密封风法兰接口,密封风管上的法兰与它相连,密封风就由此进进给煤机内。密封风的压力略高于磨煤机进口处的热风压力。密封风的压力过低,会导致热风从磨煤机流进给煤机内,使煤易积滞在门框或其他凸出部分,从而会导致积粉自燃。密封风量过小,就不能维持给煤机机壳内所需的压力;密封风的压力过高或密封风量过大,易将煤粒从皮带上吹落,飞扬的煤尘还会沾污观察窗,影响正常的观察。因此,应保持适量的密封风。 2.5磨煤机大齿轮保护罩密封风系统; 大齿轮保护罩密封风的作用是始终保证罩内的微正压环境,防止尘埃进进护罩内破坏润滑油质。大齿轮保护罩密封风机安装在磨煤机隔音罩顶部,为磨机大齿轮保护罩提供密封风,该路密封风由专用风机提供(见图1)。大齿轮罩密封风机从大气中抽吸风,风机吸进的风必须仔细地加以保护,以免灰尘,尤其是煤粉的吸进和进进齿轮传动装置(有与润滑油脂混合之危险)。为此,在风机吸进口处安装一台过滤器,此外,还用一块防护板覆盖在过滤器上,以免风机抽吸降落在隔音罩顶部的积垢。对大齿轮罩密封风机,过滤器的效率当灰尘颗粒在3微米以上时,应保持在99.8%。密封风进进磨煤机大齿轮保护罩的出口压力0.4kPa,流量800m3/h。 2.6经过两年来对两台锅炉的密封风机运行、维修方面的观察,针对该炉密封风机系统的特点,发现在节约厂用电方面,仍有需要改进的可能。 3. 存在题目 自从锅炉投产以来,#7炉、#8炉的密封风机均不同程度的存在机械、热工等方面的题目,由于发生缺陷较多,经常出现密封风机漏风、轴承漏油需要经常更换油封以及密封风机进口调节挡板关不到位等缺陷。严重时一台风机故障后因系统无法隔离而不能及时检验,处在没有备用风机的现状。与锅炉的“四大”风机相比,小小的密封风机出现如此多的故障,应该算是高故障率了。较大题目如下: 3.1投产不久风机轴承故障 #7炉2006年12月4日正式投产,到12月28日10:5就发现#7炉A密封风机轴承异音,对#7炉A密封风机进行隔离预备检查消除,结果密封风机进出口风门封闭后,A密封风机内风压仍有3kPa,系统无法隔离,A密封风机异音缺陷消除工作无法进行,只有等待机组停运后进行处理。一直待到2007年2月23日利用停炉机会,检查发现A密封风机原轴承已损坏,更换新轴承一套。 2007年7月5日#8炉刚投产,随后发现A密封风机轴承振动偏大(垂直振动101μm),到9月18日15:3.,发现#8炉A密封风机有异音,解体检查驱动端轴承保持架损坏,因系统无法隔离,等停停炉。2007年11月2日11:30停风机后将#8炉A密封风机驱动端及非驱动端轴承全部更换为新轴承。 3.2风机风门挡板故障 2007年12月24日18:33,#7炉密封风压由14.01kPa突降至12.41kPa,A密封风机电流由197A降至179A,进口调节挡板开度由30.4%开至95.2%,就地检查A密封风机进口手动挡板固定销子松动。20:26启动#7炉B密封风机运行,密封风母管压力14.5kPa,停用A密封风机,A密封风机进口隔离门加装固定销固定好。 为了消除风门内漏无法检验,还专门在#7炉A、B密封风机进口管道上各加装一只手动反板式园风门,用于风机检验时隔离用。 2008年1月13日10:18,#8炉B密封风机电流由215A瞬间降至170.48A,密封风压由12.74kPa降至8.1kPa,启动A密封风机后风压无变化,电流105A;停用A、B密封风机,开启密封风机旁路挡板后母管压力为12.0kPa。原因系#8炉密封风机出口总门电动执行机构电机地脚螺栓松动,造成出口风门封闭,重新紧固地脚螺栓后恢复正常。 3.3其它机械故障 2008年2月13日16:25,因#8炉A密封风机振动大,解体后发现机轴弯曲,更换新机轴一根。 2008年4月份#7炉大修中,发现A密封风机靠背轮损坏,利用大修机会,更换密封风机靠背轮一副。 3.4风机消耗电量 一台电压380V,功率160kw的密封风机电机,正常运行电流在205A~215A之间。就是按照电流均匀210A,一台风机一小时消耗厂用电量按照116kW.h计算,天天24小时所消耗厂用电量可达2784kW.h。一个月要消耗83520kW.h厂用电。为此,提出往掉密封风机的设想,方案论证如下: 4. Ⅲ、Ⅳ期制粉系统对比 4.1从制粉系统类型进行对比 我厂Ⅲ期工程2×600MW机组,配套美国Foster WheEler公司生产的亚临界锅炉,每台锅炉配套安装6台FWEC D-10D型双进双出钢球式磨煤机,采用双吸离心静叶可调式一次风机,设计一次风压正常值为8.0 kPa ~ 11.0 kPa。制粉系统没有设计密封风机,而是利用从一次风机来的常温压力冷风直接在炉前进进各磨煤机的密封风系统,至今运行正常。 4.2从燃烧器高度进行对比 Ⅲ期工程锅炉同100OMW超超临界锅炉一样,燃烧器采用前后墙对冲布置。按3层4列布置;共24只燃烧器,前墙自上而下为A、C、D三层,后墙自上而下为B、E、F三层。Ⅲ期锅炉顶层燃烧器中心标高达到32220mm,而Ⅳ期锅炉顶层燃烧器中心标高则只有31408.3mm,看出Ⅳ期锅炉顶层燃烧器中心标高比Ⅲ期锅炉顶层燃烧器中心标低811 mm,通过燃烧器中心标高比对,Ⅳ期锅炉磨煤机对一次风系统的风压要求应该不会高于Ⅲ期,至少系统风压相接近, 4.3从制粉系统内阻力进行对比 由于Ⅳ期磨煤机没有加装在线的风压丈量装置,罐体内的压力无法获取,只能鉴戒同类型的Ⅲ期磨煤机罐体内的压力,通过表2可以看出,根据冷热一次风压力与磨煤机罐体存在的差压,即便是外置式磨煤机分离器,Ⅳ期锅磨煤机罐体内的压力也不会高于Ⅲ期太多,磨煤机各部位密封风系统风压要求应相差未几。 附表2 三期(#5、#6)锅炉与四期(#7、#8)锅炉各段风压对比
炉号 |
一次风机出口风压kpa |
预热器出口热一次风压力kpa |
密封风机出口压力kpa |
磨煤机罐体内(不同负荷)压力 (kpa) |
A 磨 |
B 磨 |
C 磨 |
D 磨 |
E 磨 |
F 磨 |
A侧 |
B侧 |
A侧 |
B侧 |
#5 |
11.4 |
11.4 |
10.7 |
10.7 |
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5.2 |
6.0 |
7.7 |
6.4 |
6.0 |
7.2 |
#6 |
10.0 |
10.0 |
9.41 |
9.46 |
|
7.7 |
7.1 |
6.3 |
5.6 |
6.2 |
6.5 |
#7 |
12.97 |
12.95 |
12.82 |
12.85 |
13.90 |
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#8 |
13.30 |
13.33 |
13.31 |
13.32 |
14.31 |
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4.4从一次风管道对比 Ⅳ期磨煤机磨制后的煤粉从磨煤机的两端经过外置式分离器分离后,煤粉通过8条ф480×10 mm一次风管道送进与之相对应的同一层燃烧器。48只燃烧器组成前后墙对冲燃烧方式,燃烧器按3层8列布置,前墙自上而下为E、C、D三层,后墙自上而下为F、A、B三层。 Ⅲ期磨煤机两端分离器上各有两个煤粉出口,四根Ф508×14mm一次风粉管道同样将煤粉送进与之相对应的同一层燃烧器。从系统上来看Ⅳ期一次风管道的高度没有Ⅲ期高,但是长度上略超过Ⅲ期制粉系统的,加上管道直径小,系统阻力应该考虑,所以在锅炉低负荷时应留意观察密封风压力。 5.结束语 5.1由此得出结论,要达到节能的效果,完全可以停用该密封风机(改用旁路系统),直接采用一次风机来的压力冷风作为制粉系统的密封风和吹扫风,从附表2看出一次风机出口来的压力冷风,应该能够满足密封风压力高于磨煤机内部压力4KPa的差压,该压力下的风完全可以满足设计效果,不会影响密封风的功能。2008年1月份就曾经发生过一台密封风机故障,启动另一台密封风机后风压无变化,被迫开启密封风机旁路挡板用旁路系统供风的事件。当压力冷一次风供风时,母管压力完全可以维持者12.0kPa运行。当然也必须调整“密封风压力低”报警信号,同时停用联锁启动备用风机功能, 5.2现在Ⅳ期密封风机进口管道是直接从炉前冷一次风母管上引出的。假如停用密封风机,改用旁路系统以后,应完全可以满足需要。考虑到原来设计的密封风机出口母管与炉前冷一次风之间的联络管道直径小,不能满足需要的话,可以利用停炉机会改造为大口径管道,或者直接从A、B一次风机出口联络母管上重新加装一条新管道至炉前密封风目管。 5.3 为了密封风机停运后该密封风系统能保证每台磨煤机各部位所需的密封风量,首先应保证空心轴密封盒密封风量以及螺旋输送装置轴承的密封风风量。可以将各给煤机使用的密封风供风管道,从现在的密封风系统上改接至炉前压力冷一次风母管上。 5.4由于密封风机转速及风压比较高,经常发生故障,不但劳动强度大,一年的维护用度也达到万元以上。假如能按照此方案停掉密封风机运行,一年(按6500小时计算)下来可节约电量75.4万kW.h按照上网电价1千瓦0.35元计算,一台锅炉一年将节约人民币26.39万元以上,两台锅炉的密封风机都能停用,一年下来节约人民币52.78万元以上。 5.5由于各分离器出口插板式闸阀未安装密封风系统,为了消除漏粉,保证设备文明生产,减少劳动强度,可以恢复加装该密封风系统。
作者简介 赵训海:山东济宁,男,1968年10月出生,1991年山东产业大学电力系毕业,同年分配到山东邹县发电厂运行分场。高级工程师职称,现担任邹县发电厂副总工程师职务。主要从事发电厂运行治理工作。
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收录时间:2011年03月05日 13:36:52 来源:山东邹县发电厂 作者:
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中国家电网讯 继JX05、JX06两款侧吸式油烟机在卖场上大获全胜之后,方太在2010年推出了新款侧吸式油烟机JX10。JX10不仅在外观上更加沉稳大气,而且功能也更加强大,今天小编就来为各位网友介绍一下这款新品油烟机。
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方太JX10油烟机
·产品外形尺寸:915*430*677mm
·电机输入功率:189W
·风量(m3/min):15
·噪声(dB):54
·最大风压(Pa):≥280
·风压标称值(Pa):≥200
·联动功能。(同HL7B.S联动)
方太JX10油烟机外观
方太JX10油烟机的外观设计时尚炫动,倾斜侧吸式设计不仅吸除油烟的效果更好,而且不必担心烹饪的时候碰到头。主色系则采用“银”与“灰”两大时尚主色系搭配,大气沉稳。大平面“科恩达”导烟板,一抹即净,擦洗无死角,不仅看上去美观,在清洁方面也相当容易。
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机控制方式
JX10油烟机采用轻触式按钮,操作起来手感不错。
在功能方面JX10增加了一个联动功能,烟灶无线联动功能是方太JX10的另一大卖点,开启灶具旋钮,烟机立刻自动感应,导速启动风机,吸净油烟。烟灶和谐联动,厨房持久清新,实现方便快捷的生活方式。
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机灯光
方太为JX10油烟机设计了更加柔和的光线,使用起来视觉更加舒适。
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机性能
方太JX10延用了方太侧吸式油烟机的“科恩达”导烟板设计。该导烟板向外28度倾斜角设计,形成一个类似的凸面,从而具有了科恩达效应(或附壁效应)。首先,下进风口近距离拉拢油烟,使油烟迅速靠近导烟板;由于科恩达导烟板的附壁效应,油烟被吸附在导烟板表面并顺着导烟板有序上升;当油烟进入上进口时,由于空间的缩小使此处的压力增强,油烟被快速吸入。采用科恩达导烟板后,油烟在进入风机时的聚集性、有序性和速度明显提高。
另一方面,方太JX10油烟机内部采用了双风机设计,风机位于机身侧面(下置式);因此,方太新近吸式的风机和油烟真正近距离接触,左右风机正对灶具炉头,负压中心区和油烟重心区的距离是普通近吸式的1/2,吸力数倍强劲。另外,双风机还能够根据做菜时的需要,如果使用一个炉头就可以只启动一个风机,即省电,又降低了工作时的噪音。
除此之外,这款油烟进入进风口时,方向会发生改变,由于压力的增加油烟会加速吸入,由于油与烟的密度不同,受到离心作用产生一次分离;油烟进入内腔(导烟板和导油板形成的腔体)后,发生漩涡运动,由于腔内与腔外存在较大温差,油烟和腔壁接触形成冷凝产生二次分离;最后,油烟穿过滤网,在滤油柱上产生三次分离。
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机油杯
JX10的油杯设计与以往不同。由于侧吸式油烟机的油杯安装在烟机下方,由于靠近燃气灶,因此在烹饪的时候很容易留下安全隐患,考虑到这一因素,方太将JX10的油杯重新设计改良,杜绝安全隐患。
而且这个油杯采用弹出式设计,一按即可,便于清洁。
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机
方太JX10油烟机细节
在细节方面,JX10油烟机也相当细致。
方太JX10油烟机的整体采用不锈钢材质,配合侧面安装方式,擦洗更加方便,不用弯腰。
方太JX10油烟机
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方太JX10油烟机
方太JX10油烟机总结
作为2010年的一款主打产品,方太JX10油烟机不仅在外观及功能上有了全新的升级,而且功能也更加全面实用。目前这款油烟机的市场售价在7100元左右。
方太JX10油烟机
·外观时尚炫动,吸烟效果最好。
·大平面科恩达导烟板。
·整体不锈钢材质,油污易擦洗。
·创新弧线形科恩达导烟板,使用不碰头。
·轻松取卡口,一按即可打开导烟板。
·侧面安装,方便擦洗,不用弯腰。
·弹出式油杯,一按即可,便于清洁。
出处:中国家电网
近年来,电源中电子变压器所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场。作为下游的电子变压器的电源用户,可以在全球范围内选择和采购,形成买方市场。处于中间位置的电子变压器行业,只有走技术创新之路,才能摆脱这种两头受气的困境。然而,在成熟的电子变压器行业里,技术创新比较困难。但是每一个细小环节的改进,就可以带来新的理念和新的产品。
低压电器行业经过50多年的发展,目前已经形成比较完整的产业体系,其产品用途广泛,市场潜力巨大。高端产品的研发仍将是今后行业的主攻方向。智能产品成为一种趋势,智能化将成主方向。
呈现特点
 ,浙江车间通风;
低压电器产品智能化。在现代化电站和工矿企业中,已广泛采用电子计算机监控系统,对与之相配套的低压断路器提出了高性能、智能化的要求,并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能。
产品电子化。在现代化企业中,采用PC控制系统代替由电气—机械元件组成的系统,
负压风机价格,已是机械电气控制系统的主流。该系统要求电器产品具有高可靠性、高抗干扰性,还要求触点能可靠接通低电压、弱电流,触头断开时的电弧不能干扰电子电路的正常运行。
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金通灵 (SZ:300091)
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[2010-06-09]金通灵发行价为28.2元 6月11日实施申购
来源:证券时报
在“2010水业鼓风机设备满意度指数调查”中,“西门子HV-TURBO”以83.02的成绩荣获此次鼓风机设备“十大用户满意品牌”的第一名,山东章晃和日本百事德分别以81.87、76.27的成绩获得二三名。
污水处理鼓风机按类型分主要有罗茨风机、离心风机、漩涡风机、回转式风机、水环式风机等。资料显示,罗茨风机和离心式风机在大型水处理项目中以其大风量和高风压的特点得到了广泛应用,而回转式风机以其高效、节能、低噪音的特点在小型水处理项目中受到青睐。目前超低音、无油、环保型的水环式风机也具有一定的市场。鼓风机作为污水处理活性污泥法中经常采用的机械设备,对污水处理厂的正常运行起着重要作用,其运行质量的好坏直接关系到污水处理安全性和经济性,以及处理后出水水质指标的高低。
在此次调查中,共回收有效问卷二百余份,准确、真实地收集到了水业用户对水业鼓风机设备在产品质量、产品功能、产品性价比、所提供的服务及产品的操作容易性等指标的满意度评价。其中提到的关于鼓风机设备的问题包括:噪音过大的问题;鼓风机喘震问题;鼓风机叶轮磨损问题;售后技术服务问题等。
随着水业品牌门户与产业信息平台——“水商圈2.0”的正式上线,“水商圈2.0”设备满意度调查频道将成为“用户满意设备品牌”的重要参考。“水商圈2.0”支持各种细分水业设备的在线满意度调查,为更多行业人士及时、便捷地参与调查提供了新的通道,也为行业优秀品牌的传播提供了更具广泛影响力的平台。登录“水商圈”,点击“满意度调查”频道,车间降温水帘,即可参与在线调查。通过在线调查评出的优秀设备品牌,将在“水商圈”获得优先展示的机会,也会在企业排名中为该品牌所属企业增加一定的综合分值。
来源:中国水网
风机型号是如何表示的?
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风机'>风机型号'>型号是如何表示的?
离心式风机'>风机的型号'>型号,由基本型号和补充型号所组成。假如风机的基本型号相同,而用途
不同时,为方便区别,在基本型号前加“G”或“Y”等符号。“G”表示锅炉送风机(鼓风机)“Y”表示锅炉引风机。
补充型号由两位数字组成。第一位数字表示风机进口吸进型式,以“0”、“1”、“2”表示,其中“0”代表双吸风机;“1”代表单吸风机;“2”代表两级串联风机。第二位数字代表设计序号。
风机型号完整的表示方法就包括:名称、型号、机号、传动方式、旋转方向、出口位置等部分。
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